三季度以來,燒結廠牢固樹立長期過“緊日子”的思想,聚焦鐵前年度挖潛增效任務,持續在管理上出硬招,在降低能耗上下硬茬,抓源頭、升效能、控成本,全力助推企業早日打贏降本增效攻堅戰。

完善機制 精細管理
燒結廠將降本增效作為一項長期系統性工作來抓,以技術節能為提效能、降耗能發力點,依托生產工藝進步,通過鞏固TPM精益設備管理成果,巧用技改手段優化生產工藝,降低能源消耗成本,實現資源有效管控;組建燒結電耗專項檢查小組,系統盤點燒結機生產過程電耗問題,優化高電耗設備運行方式,提高運轉效率;實施環冷風機變頻改造,降低漏風率,使主抽風機風門開度調小就能滿足生產需求,最大限度挖掘設備潛在效益,檢修后主抽風機每月約節約電量240萬kWh,節約成本約120萬元。同時,堅持對區域能源消耗進行周統計、月排名,每月定時召開能源專題分析會,獎優罰差,倒逼指標管理實現提升。

優化設備 節支降耗
“這個螺絲釘不能扔,回去洗洗還能用!”
“把這臺換下來的電機抬回去,抽時間咱們修修。”
“這個拖布桿壞了,頭沒壞,一會兒換個桿還能用……”
當前,“省下來就是工資”的理念在燒結廠干部職工心中已經牢牢樹立,堅持抓好成本管控,是實現降本增效的有效途徑。通過發放宣傳單、張貼倡議書、一線宣講等多種形式教育,引導干部職工養成勤儉節約的好習慣。同時,為使職工進一步樹立過緊日子的思想,燒結廠堅持精打細算,開源節流,要求設備科建立備件使用臺賬,在上月底申報下月材料計劃,每月底上報詳細材料使用情況,做到計劃與現場使用相符合,形成反饋閉環管理。加強對大型設備、機電配件、專用工具等使用管理,將材料計劃指標層層分解,杜絕浪費和丟失。另一方面,不斷加大修舊利廢力度,對回收后的廢舊材料及時分類、整理,將可修復的設備及部件進行修復,對待報廢的設備、部件及材料,組織相關單位、專業人員進行鑒定,對可重復利用的部分進行改造加工,力求做到物盡其用。

智能改造 創新創效
在開展修舊利廢的同時,燒結廠堅持創新引領,不斷增強源頭創新和自主創新能力,積極挖掘生產過程中的各類發明、改革、創新,采用新的技術和操作方法,減少勞動強度,提高勞動生產率。面對厚料層熱量分布不均、邊緣效應和燒結礦質量偏析等技術難題制約著燒結礦質量,通過調整臺車爐篦條間隙增加導風槽,同步改造燒結機鋪底料控料板,實施鋪底料梯形鋪料技術,改善了厚料層燒結機寬度方向風量、熱量不均,改造后燒結返礦率較年初降低0.3%,燒結礦粒度提升1.1%,燒結礦FeO穩定率提升至88.58%,燒結綜合返礦配比降低1.67%,年預計創效額200余萬元,為高爐穩定順行提供優質燒結礦原料保障,也為鐵前降本增效作出了重要貢獻。(燒結廠 張小敏)



























