今年以來,煉鋼廠進一步抓緊盯實對標找差,深挖生產過程中降本空間,以提升連鑄機鋼坯熱送率為突破口,在過程管控、指標提升、節能降耗方面下硬功夫,鋼坯熱送率由原來的60%穩步提升至 90%以上,實現了極致高效與低碳制造的完美結合。
黨員攻關“打頭陣”,服務生產不偏離
煉鋼廠持續深化鞏固“黨建領航、班子引領、干部走在前列”工作機制,聚焦工作重點,切實把嚴的要求、實的作風貫穿于工作執行的全過程。針對提升鋼坯熱送率成立攻關小組,牽頭解決熱送過程中存在問題,不僅利用停機時間對連鑄減速機電機逐步進行了更換,還對熱送過程進行全面監督檢查,對熱送情況進行班班統計、日日分析、周周總結。日常重點加強對連鑄機熱送設備的維護保養,班中每小時進行一次巡查。在黨員突擊隊的率先示范下,強化過程精細化管控,以設備的高效率運行為熱坯直接送入下一道工序提供有力保障。

協同聯動優組織,凝聚合力促生產
提升鑄坯輥道熱送率既可為公司節約大量能源、減少倒運過程熱能損耗及費用,又能最大限度地降低廠房內高溫,極大改善現場職工作業環境和勞動條件。為此,煉鋼廠一方面通過優化轉爐控制、穩定過程操作等措施,減少因成分影響而產生的鋼坯下線。另一方面,在確保銷售品規需求的前提下,依據棒線各規格用坯重量標準和高線品種規格成分匹配原則,積極與物流中心溝通,靈活排產、科學組產,確保連鑄—軋線生產相匹配,供應軋線全部入機軋制。同時,根據連鑄機換包、檢修時間,適當調整生產計劃,盡可能使連鑄換包、檢修時間與軋線換輥檢修時間同步,既提高生產效率又保證鋼坯熱送。

群策群力解難題,指標提升添動力
“鑄機拉速要與鋼坯熱送速度相匹配,拉速過高就會導致鋼坯下線。”
“難道為了保證熱送就要控制拉速,這樣生產系統的高效性又從和談起”……
在連鑄車間周例會上關于提升熱送率這個問題,大家各抒己見,展開了激烈討論。車間負責人帶著大家到現場進行了實地勘察,發現提升拉速后,熱送輥速度與推鋼速度不匹配,剩余的紅坯需要下線堆垛,員工再利用停機時間用過跨車將堆垛的鋼坯送至軋鋼。能否將剩余的紅坯直接用過跨車送至軋鋼?經過討論,大家一致認為同時采用過跨車吊運紅坯是最優解決辦法,車間就立即著手調整班中生產安排。經過試運行,此法不僅提升了熱送率,還在一定程度上緩解了垛位緊張的問題。
“盡管提高熱送工作取得了一定進步,但與標桿企業相比,我們仍然存在差距。”看著一根根紅坯送往下一道工序連鑄車間負責人表示,“差距就是進步的空間,就是前行的方向。我們要進一步細化措施、深挖潛力……”(煉鋼廠 馬利 牛金雷)



























