燒結廠始終在能源保供第一線深耕細作,引導全體干部職工將勤儉節約、“過苦日子”的理念貫穿到日常工作中,為打贏降本增效攻堅戰貢獻力量。

四級核算細分析 向管理要效益
燒結廠以成本管控為目標,在全廠范圍內開展四級核算工作。3月中旬,該廠各車間已完成四級成本核算模型建立,結合該成本核算模型,各班組利用每日班后會對本班能源介質、原材料消耗進行匯總統計,全員分析討論在滿足燒結生產以及環保數據達標的情況下,如何將噸礦消耗降到最低最優,并將最終方案在次日生產過程中進行驗證,有效的措施進行保留再提升。同時,該廠以四級成本管控核算為核心,以構建價格、消耗定額體系為重點,優化組織架構,形成“事事有人管,人人有指標”的良好干事氛圍。

能耗指標數據化 向節能要數據
“要抓好降本增效工作,既要抓西瓜,也要撿芝麻。”脫硫車間作為燒結廠的用電“大戶”,如何降低用電成本?成了大家的重點關注對象。
“我們可以將各生產環節的能耗指標數據化,更直觀方便。”連日來,燒結廠推進數據化智能化配置,充分挖掘指標數據潛力,通過實時采集運行數據,實現能耗管理全程化、工藝質量精準化。同時,該廠嚴格控制空調使用時間及設定溫度,打印機、飲水機等辦公用品必須做到人走關機、人走燈滅,每月節約成本3萬余元。

小小技改破難題 向革新要成果
小技改創造大效益。自脫硫脫硝項目投運以來,活性炭消耗一直是降本難題。針對次,燒結廠不斷嘗試,派技術人員對標行業先進經驗和做法,反復推敲、逐級論證,最終確定利用廢舊倉泵,在負壓輸灰管道上制作小型重力灰倉,使大顆粒活性炭在經過重力灰倉時,通過自身重力進行風選,達到大顆粒活性炭全部回收的效果,年可節約50余萬元。(燒結廠 方尉東)



























